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基于Siemens PLC的城市供水调度系统的设计

2007年10月18日 08:54:13人气:1028来源:烟台勾股通信技术有限公司

1 引言
   本工程是为某市供水系统设计的自动化控制系统,目标是以水厂蓄水池水位及供水的出水口压力为zui终控制对象实现优化调水。该城市供水调度系统主要包括两大部分:水源地引水采集系统及水厂恒压输水系统。水源地引水采集系统主要由现地供水井群组成。每组供水井群设一个现地井群集中控制室,每眼水井设一现地控制井房。现地井群集中控制室设有本组水启停集中控制系统,对水源地各水井的引水及变频的对外供水进行统一协调控制。水厂恒压输水系统主要由总控室中心控制系统、高低压配电系统、蓄水池、二房等组成,二房负责直接向城市供水,总控室中心控制系统作为远程监控站点,实现井群的远程集中管理和协调,保证*蓄水池水位和*出水口压力。总控室中心控制系统是整个调度系统的核心。
    本项目采用Siemens S7 200和S7 300 PLC设计监控系统,采用Simatic WinCC作为上位机监控系统软件,系统集网络通信、现场总线、PLC控制器工控机、微波通讯等*设备和自动控制,远程监控等诸多*技术于一体,充分体现了现代信息技术和自动化技术在城市供水系统中的应用。
控制系统构成
    供水系统总体按现地站单井单元,现地站井群系统,上为中心控制站,中心总控系统四部分来设计。 
2.1现地站单井控制系统
    现地站单井控制系统PLC使用S7-222,现地站井群控制系统PLC使用S7-314。两者以Profibus现场总线相连,在预定的信息周期内交换信息。现地站单井控制系统接收井群现地集中站S7-314的控制信号,完成整个单井系统的数据采集,实现对电机的手动、本地集中及远程控制,通过CP 340 通讯处理器和无线数传电台FC-201与上位中心控制系统相连,完成整个井群现地集站的数据采集和传送。
    现地站井群PLC软件程序主要是与下位(各个单井)的通讯处理程序、与上位的通讯处理程序、井群启停本地集中控制程序、井群启停本地远程控制程序。
2.2二控制系统
    二房系统负责直接向城市供水,二房内PLC采用西门子S7-314可编程控制器,通过Profibus现场总线与上位机相连,它是房内控制柜的核心,接收上位机的控制信号控制变频调速,实现对电机启动、停止、复位等信号的逻辑控制;对压力、流量、水位、电流、转速等信号的采集和数值转换并回传到上位机,接收上位机的阀门开度控制信号实现供水优化;对电机等设备的过流、过压保护等等。
2.3上位中心控制站
    作为现场所有单井的集中控制中心,担负着现场所有单井液位、压力、电压、电流及各井运行状态等信息的集中存储、管理,同时,作为集中控制中心,担负着现场所有单井的远程启停集中控制。另外,上位中心控制站PLC还担负着与总控室监控中心的实时数据交换。上位中心控制站PLC一方面根据水厂蓄水池液位进行远程自动启停井,根据总控室监控中心控制命令进行现场的启停。另一方面采用循环轮巡的方式,实时采集单井各现场数据。中心控制站PLC与下位井群PLC通过无线数传电台方式进行通讯。程序主要完成压力检测,供水的软启停及频率检测控制等功能。
2.4总控室中心总控系统
    所有水源地单井的启停供水以及水厂输水的变频恒压输水均由总控室中心控制系统来控制,实现整个系统的合理调度、管理及监控。总控室中心控制单元选用带PROFIBUS-DP网卡(CP5611)接口的工控机WINCC为总主站,通过Profibus现场总线与二房的S7-314和井群中心的S7-314相连,通过二房的S7-314在每一个信息周期内收集变频器状态、阀门状态、压力、流量、水位等信息并且控制阀门,以配合控制各水的启停及转速,达到优化的目的。形成多级远程分布式控制系统。总控室中心控制系统主要实现功能为:实时数据采集、数据分析及处理、控制调节功能、画面显示、远程通信、人机对话、安全验证。监视画面包含有水源地所有站的运行情况、供水流程等,一屏显示一个画面,而且系统采集的各数据信息能在相应的动态画面上实时显示。每个画面都有画面切换控制按钮,可以方便的实现画面切换和各种操作。
    整个系统对于各个控制系统单元的水压力、阀门开度、频率等多个基本控制回路采用PID控制,并在上位机使用模糊控制等智能调度算法,保证城市供水的稳定和。各主从站之间均通过标准的PROFIBUS-DP总线进行通讯,形成了多级远程分布式控制系统,保证了通讯的质量。
3 结束语
    本文综合智能控制、计算机、网络信息和现场总线技术,根据供水网络的现状,通过对控制策略和现场总线技术的详细分析,设计并建立了远程区域网络智能监控调度系统。
    本系统于2004年7月投入运行,目前,系统运行稳定可靠,稳定了水压,减少了供水管网的维修次数。长时间使用后,据反馈自动调节的效果与一个有经验的工程技术人员调节尺度基本相符,结合操作人员的实际经验,自动控制取得了显著成效。
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